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玻璃雙邊機磨過以後有崩邊問題淺析

發布時間: 2022-11-17

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1、現象

  ①、邊部上沿暴邊

  ②、邊部下沿(yán)暴邊

  ③、磨輪打(dǎ)爛(làn)玻璃

2、產生原(yuán)因及解決方法

①、產生原因:玻璃邊部餘(yú)量過太或輸送速度(dù)過快。

        解決方法:建議玻璃餘量減小單邊1-2mm比較適宜,根據玻璃厚度調節皮帶的輸送速度。

②、產生原因:玻璃(lí)未沿著固定邊靠輪進入,致使單邊磨輪(lún)打爛玻璃。

        解決方法:重新調整固(gù)定邊和移動邊靠輪。 

③、產生原因:金剛輪的角度不正(即(jí)後腳磨削)。

        解決方法:磨輪(lún)前腳過量切削(xuē)玻璃下沿暴邊,後腳切削玻璃上沿暴(bào)邊(以進片方向為前,出(chū)片方(fāng)向為後腳(jiǎo))。

④、產生原因:所用磨輪存在質量問題切削力差,磨(mó)玻璃的聲音也(yě)過響。另外磨頭分布的磨削比例沒有(yǒu)調整好。

        解決(jué)方法:更換磨輪,重新(xīn)調整磨輪切削比例。

⑤、產生原因:冷卻水管堵塞(sāi)、沒對到磨削點或冷卻水不(bú)充(chōng)足導致(zhì)水壓不夠,無法冷卻磨輪。

        解(jiě)決方法:清除水泵、分水管(guǎn)、磨輪水管等雜物及玻璃粉沉。

⑥、產生原(yuán)因:磨頭電機軸承(chéng)破損或軸承的間隙過大,使磨輪產生徑向的跳(tiào)動和軸向的躥動。

        解決方(fāng)法:及(jí)時更換損(sǔn)壞或間隙(xì)過大的(de)電機軸承。

⑦、產生原因:設備長時間使用粗磨底座有鬆動(dòng),在玻璃切削過程有震動產生

        解決方法:加固電機底座側麵緊(jǐn)固螺絲(sī)使電機滑板進(jìn)退靈活無震動。

⑧、產生原因:定位誤動作打破玻璃。

        解決方法:調試光眼或(huò)行程開關。

3、預防措(cuò)施:

①、每班(bān)在磨玻璃之前,把壓緊架升到一(yī)定高度,檢查水(shuǐ)管有無對好磨削點位(wèi),打開水泵再看(kàn)水管是(shì)否暢通,水壓是否夠大。

②、不同厚度的玻璃在進行(háng)批量加工之前,先(xiān)用一塊要與(yǔ)加工玻璃厚度(dù)一致的玻璃確認(rèn)好磨頭的切(qiē)削(xuē)比例。看是否上下邊(biān)部有無崩(bēng)邊(biān)現象。



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